敬业奉献个人事迹材料
二十六载情系通风 缔造矿井安全奇迹
**,男,现年49岁,****人,无党派人士, 1989年参加工作,历任**矿通风科技术员、副科长、科长,现任矿通风副总工程师,**市第十三届政协委员。
26年来,**凭着对煤矿工作的热爱之情,对煤炭事业的执著追求,执著扎根在煤矿通风管理的岗位上,兢兢业业、无怨无悔的奉献着青春和年华,在所在矿井“一通三防”持续53年无事故、先后获评集团公司安全质量标准化矿井、**省安全质量一级达标企业、全煤行业安全高效二级矿井、国家级安全质量标准化煤矿、全国煤炭“双十佳”煤矿等一系列荣誉过程中做出了积极贡献。
以企为家,奉献青春年华
1989年,**从西安矿院毕业从事煤矿通风工作。毕业于通风专业的他深深懂得“一通三防”工作在煤矿生产中的重要性。自打上班的第一天起,他就下定决心,把守护生命安全作为此生首选己任,立志为煤矿贡献毕生力量。为此,他不敢懈怠,工作中虚心向老师傅请教局部通风、通风设施、系统管理、瓦斯治理、煤尘防治等方面的知识。周末,同事们都去享受休假,他却埋头向书本学习,正是这种踏实勤奋的敬业态度,在短短的几年时间里,他就由一个缺乏实践经验的学生成长为一位熟悉业务、能独当一面的技术能手。
“矿井通风无小事,井下任何地方的通风不畅或瓦斯聚集,其后果都是不敢想象的。与其说我管的是通风,倒不如说我管的是矿井和职工生命安全。”**对矿井通风工作的认识可以说是切入肌肤。他深刻明白要把矿井的通风管好,即使新建矿井尚不容易,况且**矿已经开采了50多年,井下系统长、环节复杂,责任和压力在他心头是什么分量,只有他自己知道。因此,他始终坚持通风管理工作中大小事都要抓,不管是通风制度的制定,还是通风系统的改造,甚至是新加入通风工作人员的培训,他都身入其中,亲力亲为,用通风科工作人员的话来说,王总即使闭着眼睛,不看图纸也能把井下的通风环节说个一清二楚。认真、细致,已经成了他的工作风格,把自己的身心全部融入到了工作之中,没有节假日,没有休息日,没有上班下班之分,只要工作需要,随叫随到。经常是下班路上被招回、端起饭碗又放下、脱衣上床又起身,工作已然成了他生活不可或缺的一部分,与他的血肉紧密地联系在了一起。
破解难题,改造通风系统
对于老矿来说,通风工作最大难题是通风系统的改造。**矿作为国家“一五”时期由前苏联援建的一座老矿,本身就存在着基础上的先天不足,再加上随着井巷的延伸,原有通风设计和老旧设备,已经远远无法满足现有通风需要,给安全生产带来巨大压力。针对这种现状,**同矿领导、相关的工程技术人员一起,耗费大量的精力和心血,对矿井通风设施和环节进行彻底改造。首先是对通风设备进行改造,更换新型的通风机,将矿井总通风量由原来6400 m3/min ,提升到现在7500 m3/min,仅节约电费一项每年可达7.1万元,而且安全性能平稳可靠。结合实际情况,在井下各环节系统新建通风设施60多道,维护更换150多道,并在局部通风区域,对风筒转弯处全部使用可缩性风筒连接,降低通风阻力,有效改善作业环境。
众所周知,矿井通风环节改造是一项复杂艰巨的工程,那段时间,为论证一个数值,增加一点风量,他和技术人员没日没夜的深入井下现场查看验证,加班加点是家常便饭,时常还会出现这边刚升井那边又叫下井的情况。最终经过反复绘图研究,共制定两套方案。经报请上级批准,决定采用 735水平大巷靠近风井附近掘进两条专用回风上山,同时利用735水平大巷形成并联回风,经实践应用,此方案以设计合理、安全可靠、节约资金受到好评。2019年初,**和他人一同以此为题材撰写的《改造矿井通风系统降低通风阻力增强抗灾能力》论文,还发表在了省级刊物上。
降服瓦斯,助力安全生产
通风环节改造是大事,但是局部瓦斯积聚绝对不能小觑。**矿虽属于低瓦斯矿井,矿井安装了KJ90型安全监控系统一套,但随着矿井向深部开采,煤层瓦斯含量逐渐增大。容易造成采面上隅角瓦斯积聚,威胁矿井安全。深深明白“瓦斯猛于虎”这个道理的**,想方设法解决这个难题。经过讨论他先和同事们一起采用增加风量、挂风帐导风、引排风机等措施,但随后发现这些措施并不理想。为彻底根除这个心头大患,他常常是在工作面一泡就是10多个小时,渴了就喝口矿泉水,饿了就啃口自带的干粮,仔细观察瓦斯变化,反复摸索实验,最终采用了井下移动抽放瓦斯的办法,有效解决了采面上隅角瓦斯积聚的问题。为了更加全面做好瓦斯的时时监测监控,确保安全生产,在他的倡导提议下,先后对矿KJ90瓦斯监控系统进行两次升级改造,实现了对井下瓦斯区域24小时动态监控。在井下采掘头面推广使用智能瓦斯巡检系统,有效保证巡检数据的真实性和准确性,为矿井获得集团公司“安全生产2000天以上”矿井做出了积极的贡献。
防治煤尘,保障生命健康
采煤机扬尘问题也是**十分关注的问题。由于采煤机在割煤时,滚筒上截齿与煤壁强力频繁接触,容易产生大量煤尘。虽然采煤机安装了内外静压喷雾装置进行降尘,但因**矿煤层硬度小,切割后粒度小,经常出现喷嘴堵塞现象,造成煤尘飞扬,影响职工的健康和生产环境的安全。他带领工程技术人员经过反复研究,决定引进CM2F采煤机负压二次降尘技术。利用高压汽雾流屏障阻止和减少粉尘向外扩散并且进行净化。经过在2208工作面安装CM2F采煤机负压二次降尘器之后,喷雾效果极佳,降尘率达76—81%,工作面环境大大改善。
在此基础上,完善了井下洒水防尘管路系统,在主要大巷、掘进巷道安设净化水幕和隔爆水棚,在综采工作面回风巷设计安装“网式捕尘门”,在回采工作面创新实施煤层注水新举措,在井下生产运输各转载点,实行了水幕除尘、全封闭喷雾举措,完善定时冲水制度,防止煤尘扩散,大大降低了粉尘浓度,有力的保障了职工的身心健康。